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2025年5月19至20日,中國氮肥工業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)及受邀技術(shù)專家來到河南心連心化學(xué)工業(yè)集團股份有限公司,就天津奧展興達為河南心連心設(shè)計的甲醇負壓多效耦合精餾節(jié)能項目進行科技成果鑒定。經(jīng)技術(shù)專家評估,一致通過該技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

本次鑒定會由中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤擔(dān)任鑒定專家組組長,中國中煤能源集團有限公司原首席專家、煤化工事業(yè)部總經(jīng)理李曉東,河南晉開集團延化化工有限公司董事長于濤,華陸工程科技有限責(zé)任公司原總工程師、首席專家山秀麗,賽鼎工程有限公司工藝專家段月親,河南能源化工集團化工新材料有限公司總經(jīng)理張水合,晉能控股裝備制造集團湖北晉控氣體有限公司總經(jīng)理羅俊杰等多位業(yè)內(nèi)資深專家受邀加入鑒定專家組。鑒定會由中國氮肥工業(yè)協(xié)會秘書長王立慶主持,河南心連心化學(xué)工業(yè)集團股份有限公司總工程師顧朝暉、天津奧展興達化工技術(shù)有限公司董事長張兵等領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)負責(zé)人參加會議。

鑒定會上,專家組考察了裝置現(xiàn)場,聽取了成果完成單位天津奧展興達化工技術(shù)有限公司做的技術(shù)報告、工作報告、技術(shù)經(jīng)濟分析報告和查新報告,聽取了應(yīng)用單位河南心連心化學(xué)工業(yè)集團股份有限公司所做的應(yīng)用報告。

天津奧展興達董事長張兵介紹說,我公司擁有20余項甲醇精餾專利技術(shù),適用于各種場景,多個甲醇精餾專利技術(shù)已有工業(yè)應(yīng)用案例,蒸汽單耗最低可達0.36t/t精醇。我司與河南心連心利用多效負壓精餾技術(shù)聯(lián)合推進年產(chǎn)30萬噸甲醇裝置的精餾系統(tǒng)改造,改造后顯著提升能效水平,實現(xiàn)了顯著的節(jié)能降本目標(biāo)。
河南心連心項目經(jīng)理金啟明介紹說,年產(chǎn)30萬噸甲醇精餾裝置改造項目采用五塔3+3效-II型方案,原粗甲醇中乙醇含量600ppm,產(chǎn)品原指標(biāo)為控制乙醇含量≤50ppm,原蒸汽耗量約為1.05t蒸汽/t精甲醇。依據(jù)現(xiàn)有工藝流程,通過技術(shù)改造,精甲醇中乙醇含量降低到10ppm以下,同時蒸汽能耗降低到0.65t蒸汽/t精甲醇以下。改造后的精醇指標(biāo)滿足美國AA級標(biāo)準(zhǔn)及國標(biāo)優(yōu)等品,每年節(jié)省的運行費1950余萬元,投資回收期約為10個月。

*粗甲醇原料組成
河南心連心總工程師顧朝暉介紹說:常規(guī)的三塔兩效和四塔兩效都很難實現(xiàn)高負荷下高純度產(chǎn)品采出,我公司經(jīng)過深入調(diào)研國內(nèi)諸多廠家實際運行參數(shù),精挑細選供應(yīng)商提供的方案,選擇這個工藝路線的。后續(xù)還要實現(xiàn)更低的能耗,甚至負碳目標(biāo)。
晉能控股湖北晉控總經(jīng)理羅俊杰指出:建議利用多個塔,多個指標(biāo)采出產(chǎn)品,多個中間儲罐和產(chǎn)品罐,滿足不同客戶需求,更加節(jié)能。
華陸工程原總工程師山秀麗指出:產(chǎn)品品質(zhì)提升的原因,不止是加上負壓塔的因素,負壓塔分走 40% 負荷后, 其他塔的負荷下降,工作報告中可以更新加壓塔和常壓塔內(nèi)件水力學(xué)計算,并適當(dāng)提高內(nèi)件操作彈性。同時,在小規(guī)模(60萬噸)改造中針對常壓塔、加壓塔更換塔內(nèi)件和分布器,是為了匹配負荷變化,以防出現(xiàn)漏液問題。如果是幾百萬噸的項目,塔徑可達6-8米,這樣更換內(nèi)件的投資將大大增加。
奧展興達總經(jīng)理張兵回答說:更換使用我們的專利塔內(nèi)件占總投資較低,若改造后每年節(jié)省的蒸汽單耗比較顯著,投資回收期較短,是可以投資的。
其他專家也提出鑒定資料中需要細化與補充的內(nèi)容:1.增加粗甲醇組成,體現(xiàn)改造的效果。2.甲醇品質(zhì)提高,乙醇含量降低的原因。3.循環(huán)水耗、電耗對比;各個塔的數(shù)據(jù)、操作參數(shù)對比。4.除了增加負壓塔,其他塔的改造:分布器、漏液問題等,為什么要改、是否有經(jīng)濟性。5.工藝上先進性:熱耦合,熱量的綜合利用節(jié)能;內(nèi)件高效提升品質(zhì)和能力;負壓精餾節(jié)省熱能用量及品質(zhì)等。6.改造效果:工藝影響小、投資低、占地少、實施周期短等。
經(jīng)專家的質(zhì)詢和討論,認為該技術(shù)成果首次在甲醇精餾裝置中引入負壓塔,通過“五塔3+3效”熱耦合工藝,實現(xiàn)了能量梯級利用,提高了產(chǎn)品品質(zhì),降低了綜合能耗,具有顯著的經(jīng)濟效益,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,一致同意“甲醇負壓多效耦合精餾節(jié)能技術(shù)”通過科技成果鑒定。
奧展興達
天津奧展興達化工技術(shù)有限公司將“節(jié)能增效、環(huán)保治理”作為總目標(biāo),是集研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)于一體的綜合性企業(yè),是為流程工業(yè)定制化提供具有行業(yè)領(lǐng)先性的高效節(jié)能裝備與技術(shù)的解決方案提供商,為客戶帶來顯著經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。天津奧展興達將用自己的先進技術(shù),專業(yè)的服務(wù),助力低碳和零碳型社會轉(zhuǎn)型,在可持續(xù)發(fā)展的道路上,共同推動綠色能源技術(shù)的發(fā)展,為人類創(chuàng)造更加清潔、可持續(xù)的未來。
甲醇多效精餾工藝

●充分利用了高品質(zhì)熱流體,增強多效與熱泵的應(yīng)用程度,大大降低了能耗,提高了系統(tǒng)的處理能力,且保證系統(tǒng)能穩(wěn)定運行。
高效塔內(nèi)件






●DVST高效塔內(nèi)件(ZL202022844069.6)具有傳質(zhì)效率高、生產(chǎn)能力大、塔板壓降低、消泡能力強、抗堵能力強、操作彈性大等優(yōu)勢。
●梅花固閥(ZL201610866930.4)操作彈性 30%-140%,效率提升 20%,抗堵兼顧結(jié)實耐用。
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● 奧展興達多年專注于化工精餾節(jié)能領(lǐng)域,累計為中國地區(qū)200+家工業(yè)企業(yè),250+個項目提供了全過程的節(jié)能增效優(yōu)質(zhì)服務(wù),節(jié)能幅度平均高于17%。
● 我們在國家“雙碳”政策的引領(lǐng)下,加快流程工業(yè)(石化、煤化工、煉油、精細化工等)先進節(jié)能與碳減排技術(shù)創(chuàng)新,助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo)。
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